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聲波除塵的空載試驗

文章出處:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 m.98bu.cn責任編輯:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 m.98bu.cn人氣:-發(fā)表時間:2017-11-13 10:05【

在電除塵器改造完工后,我們即對每個電場進行空載試驗,繪制冷態(tài)伏安特性曲線,對比廠家提供的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的驗收提供依據(jù),確保了電除塵器良好的初始狀態(tài)。

2013年6月底,這家公司#2 機組電除塵器高頻改造完成,進入168試運。試運初期,電除塵器出口煙塵濃度由60~80 mg/Nm3降至28mg/Nm3,達到了改造技術協(xié)議中的相關要求。隨著運行時間的增加,一、二電場(高頻電源)頻繁出現(xiàn)二次電流歸零導致電場跳閘故障,電除塵器出口煙塵濃度升至30mg/Nm3 以上。為了解決電場跳閘的問題,我們對#2機組電除塵器進行了24小時跟蹤,抄錄數(shù)據(jù)、繪制熱態(tài)伏安特性曲線。通過對曲線的分析,判斷電場內部發(fā)生了電暈封閉及反電暈現(xiàn)象,其根本原因為高比電阻粉塵導致陽極板或陰極線上積灰過多。要消除此問題,必須由振打系統(tǒng)入手,在本系統(tǒng)中,振打器連接成矩陣形式(每個室的振打形成一個矩陣),任何時刻,矩陣中每次只允許一個振打器投入運行。同時,由于振打器的內部高度是固定的,因此,要加強振打,只能采取加強振打頻率、調整振打運行方式的方法來實現(xiàn),解決方案:

a)減少振打器的間隔時間以加強振打頻率,由原設的1s 降低至0.5s。這樣,在相同的時間內,每臺振打器的振打次數(shù)都實現(xiàn)了翻番,振打強度得到了提高。

b) 在電場作用下,由于靜電引力的作用,塵埃在極板和極線上的粘附力很強,很難完全搖動。為了減少在生產(chǎn)粉塵控制軟件的吸附容量,嵌入式斷電振的邏輯,即在除灰器電場的江蘇鳳谷節(jié)能科技的使用,只要有一個振動器振動狀態(tài),即停止或減少供電電壓的兩。停電振蕩可以減緩粉塵的沉積,但并沒有完全改變電場灰沉積跳閘的故障。到目前為止,我們已經(jīng)加強了電源故障振蕩邏輯兩次,高頻電場每45分鐘停止一次(時間可調)10分鐘,然后依次循環(huán)。停電后,靜電相互作用引起的粉塵粘附明顯減少,振動效果大大提高,完全避免了內電場沉積造成的兩個電流減少,輸出場始終處于最佳狀態(tài)。

c) 以矩陣和分組相結合的振動方式,通過矩陣,每天切換到分組模式運行30分鐘。因此,利用矩陣式快速振動的優(yōu)點,使陰極骨架充分振動,清灰效果良好。通過優(yōu)化電磁振動系統(tǒng),在機組運行2000h,檢查基本無積灰現(xiàn)象在電場確保靜電除塵器始終處于高效的工作條件。

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